玻璃钢冷却塔行业发展迅速 备受关注!
玻璃钢冷却塔启动使用注意事项和冷却塔日常维护方法介绍:
玻璃钢冷却塔是一种使用水作为循环冷却剂的大型冷却设备,该设备可以讲大量的热量通过冷水将热量吸收,然后在通过水蒸腾的作用;将热气散发出去,已达到降温的目的。因此冷却塔在很多场所中得到了广泛的应用,但是在 我们日常生活中,还是存在着很多问题,这些问题对我们的冷却塔的使用产生了严重的影响,那就是冷却塔的日常维护方法和注意事项。
玻璃钢冷却塔启动:
间歇开动水泵,使循环水管内之空气完全排出,然后启动风机。
1. 开的时检查入风位和出风位环境是否正常。检查风机运运转时风向是否向上。2.调校水流量至水塔运行正常之水流量。
3、 检查电机每相运行电压及电流不可**过电机铭牌所示。4.用户电源电路应有缺相保护及过载保护措施。玻璃钢冷却塔使用注意事项:
1、 开启水盆排污阀门,清理水益中泥尘,污物。冲洗塔体个部件。
2.调整风机,使风机叶片角度-致,与塔体外壳间隙均匀。3、 检查各运转部件运转是否灵活。
4、 调整浮球阀,使水益水位保证在溢水口以下20cm。玻璃钢冷却塔的日常维护:
玻璃钢冷却塔利用冷却水作为冷却的原材料,而冷却水在长时间的使用中会产生大量的钙化物质,这些钙化物质沉积在冷却塔的内部不仅会对冷却塔的工作造成影响.同时还会对冷却塔的日常维护产生一定的影响,因此在日常维护过程中一定要认真、及时的清理冷却塔内部的钙质沉淀物,避免这些沉淀的钙质对冷却塔造成严重的影响。
清洗玻璃钢冷却塔的方法比较多,而传统的清晰方法比较适合广大的冷却大使用者,利用刮板进行清理不仅能够将内部的沉积物彻底清除,同时还能够有效的避免这些钙化物质再生。
工业冷却塔已经运用在工业领域当中。
大家知道工业冷却塔的工作过程是怎样的吗?下面就来为大家来介绍一下工业冷却塔的工作过程。
热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中间喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从**部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或**水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
以上即是工业冷却塔工作的过程,大家在操作使用该设备的时候可以参考下以上的方法,希望对大家使用工业冷却塔有帮助。
玻璃钢冷却塔工作时是怎样运作的?
冷却塔在进行操作的过程中主要是用水来作为其循环冷却剂,在运行时会从一体系中吸收热量有效的排放到大气中,玻璃钢冷却塔的蒸汽挥发带走热量到达蒸腾散热,整个设备对流传热和辐射传热等原理来散去工业上余热来下降水温的蒸腾散热设备,以确保体系的正常运转。
1.玻璃钢冷却塔在进行操作的过程中需要有效的检查其风机是否正常的运转,其风机开启30分钟后,有效的检查其油浴式轴承座的升温状态。
2.玻璃钢冷却塔检查风车有无异常磨擦声,手感风车外壳无明显振动。
3.玻璃钢冷却塔有效的检查其循环泵是否正常运转以及是否漏水,喷头喷水是否正常。
4.玻璃钢冷却塔检查各阀是否在正确开关位置。
5.玻璃钢冷却塔需要有效的检查其水泵的工作情况,在一定程度上定期的检查并清洗喷嘴内的沉积物。
6.玻璃钢冷却塔检查加药泵是否正常工作,经常清除药箱中的杂质,防止堵塞吸入口。
7. 玻璃钢冷却塔在一定程度上是禁止有效的将其高浓度药水进行大剂量的倒入其水箱中,此非正常行为将导致塔体内填料支架的倒塌和水箱的严重损坏。
冷却塔的质量是市场竞争的核心!
1.风机节能控制器的分析:冷却塔
提出风机节能控制管理的目的,是实现风机运行闭环自动控制。根据生产的需要预先设定供水温度,由气候气象环境对水温的影响、系统换热条件的改变对水温的影响,用温感探头的实测值及时反应出来,较终通过调控降温设备的能耗来稳定供水温度,实现自控节能。
通常认为,“变频调速技术”是完成上述过程的理想方法。但变频调速技术在循环水冷却塔风机控制上的运用存在如下局限性和缺陷:
①“变频调速技术”可以做到很高的控温精度,但这在循环冷却水系统却不很重要。
②变频器自身的能量损耗(平均运行效率不足90%)影响节能效果。
③变速运行造成风扇叶片攻角改变(迎风角),风机脱离工作点运行使效率降低。
④电机脱离额定转速的低速运行,以及转速、扭矩、功耗之间的非线性关系,也使电机的运行效率大为降低。
⑤变频调速系统价格较为昂贵(每千瓦1000元左右),新建工程和老设备改造都需较大投入。
⑥设计上还必需考虑变频调速器运行在某些特定转速时的破坏性共振问题,和变频调速器产生强电磁污染对其它仪表的干扰等问题。
2 风机安全监控器分析
提出风机安全监控管理的目的,是为了自动检测出振动、油温、油位的变化数值,并进行显示和记录,同时对检测值**限的风机进行报警和停机,以求达到风机安全平稳运行的目的,减少甚至杜绝风机损坏事故的发生。根据现场管理的实际情况,确定了“风机振动”、“滑油油温”、“减速箱油位”3个参数是保证风机安全较重要的运行参数[3]。又确定了“测量范围”、“测量精度”、“巡检时间”等共15项设计参数进行研发制作。该系统于1993年9月在循环水场得到**试用,命名为“KR-939风机安全监控器”。
该系统运用了多参数组合探头技术、数字指令编码技术和计算机网络管理技术。三参数组合探头安装于风机减速箱泊尺固定座上,其探杆直接插入滑油中,将减速箱内的油温、泊位及设备振动值直接转换为电信号,并远传至控制室内的风机安全监控器。每台安全监控器可以用一条四芯电缆挂接8只组合探头,对8台风机的运行参数进行实时监控,同时完成数字显示。**限报警、**限停机等多相功能。经过了多次的试验和改型设计,目前已经成功运用于设备生产现场,各项参数达到了预定的设计要求。
3 实现计算机联网控制分析
上面介绍的两种测控系统,可以通过一条四芯通讯电缆(RS-422标准串行接口)与1台管理计算机连接,计算机可以是通用型PC机或工控机。当配备相应的组态化监控管理软件(DCS-900软件),即可与多台KR-933、KR-939监控器实现联网控制。与计算机联网后的风机监控器增加了如下功能:
①同时监控网内所有控制器的测量参数,实现综合管理。
②修改网内各控制器的设定参数。
③根据各控制器运行参数变化实现系统优化管理。 东莞冷却塔
④进行历史数据及图形的记录,帮助分析,方便查询。
4 风机管理研究的效果分析
4.1 风机运行节电效果明显
以安装了KR-933的*二循环水场为例,使用KR-933节能控制器的节能效果。 较初现场试用KR-933节能控制器的*三循环水场,在1993年风机负荷较重的6,7,8,9这4个月内,耗电量与1991,1992年同期相比,节电量178533kW·h,若以0.45元/(kW·h)计算,这4个月共节约用电费7.92万元;而*三循环水场安装节能控制器的费用只有4.36万元,可见投入的费用只需设备运行几个月就能收回。
4.2 保证风机安全运行
根据现场经验,处于完好状态下的风机,其油温、油位、振动曲线的特征如下:
①油温曲线:从开、停机时刻起逐渐升、降,约1h左右变成一条近似直线的平滑曲线。
②泊位曲线:无论是否开机,都应近似一条水平的直线。
③振动曲线:开机状态下,围绕一条虚拟的直线作上下窄幅振荡的不规则曲线。